- 加工技術
アルマイト実験3 ~まとめ編~
3回に分けて紹介したアルマイト実験のまとめ編。
まず加工屋としては一番気になる寸法変化。
測定してみました。
ほとんど変化していないようです。
他にネジを切った部品もあったのですが、アルマイト後にネジが入らなくなるということもありませんでした。
酸化皮膜をどのくらい成長させるかによるのだと思いますが、この装置を使っての30分程度の電解時間であればさほど影響がないと考えてよさそうです。
ただし寸法変化が少ないという事は皮膜自体が薄いということなので、耐久性は劣るかもしれません。
そのほかに気づいたこと。
① 洗浄が大切。明らかに洗浄不良によると思われる染色ムラがありました。
② 通電が大切。通電不足だと正しく電解が行われずきれいな皮膜が生成されません。
大きな部品には太い針金を使うなど十分な電気が流れるように工夫が必要だと感じました。
③ 染色時にはたまに部品を動かしたほうが良いかも。
染色槽の底に沈んだ部品について、底と接触した面に染色不良が見られました。
途中何度かひっくり返して染色した部品は綺麗に着色できていました。
吊るしたほうが良かったかも。
今回の実験で自分で行うアルマイトに手ごたえを感じました。
今後は製作した冶具等の表面保護などに活用していきたいと思います。
そして何よりの収穫は「アルマイト」という処理についての知識が増えたこと。
コレは実際やってみなければわからなかった。
普段アルマイトをお願いしている協力会社さんには、すばらしい技術やノウハウがあるのだということも実感しました。